輪胎地下電動鏟運機是我國工礦行業(yè)常用的設備,常在井下工作,由于環(huán)境特殊(潮濕,通風不良,腐蝕性氣體濃度大)造成一部分電氣元件壽命短,故障率較高。針對這些問題并結合井下移動設備安全規(guī)程我們對鏟運機電路進行了改造,不但減少電氣元器件成本還大大降低了鏟運機的故障率,使鏟運機的安全性和可靠性得到了提高,在生產(chǎn)效率提高的同時也降低了維修費用。以下是對改進做詳細說明:
1、提高主接觸器線圈的工作電壓,由原來交流24V改為交流380V,通過這一改進將接觸器的動作電流降低16倍左右,這樣改的好處是減小控制觸點電壓損失,使接觸器控制觸點發(fā)熱量大大減少,同時觸點電蝕現(xiàn)象得到了抑制,在使接觸器更加可靠地吸合,也由于接觸器線圈的工作電壓為交流380V,可以直接取自電源電壓,不用經(jīng)過控制變壓器降壓,使控制器的功率減小400VA,直接降低了元件成本。
2、用電動機綜合保護器取代了原先使用熱保護繼電器,代換的目的如下:
a、對電動機提供更多的保護,為電動機提供安全可靠的工作環(huán)境。
b、由于電動機綜合保護器使用感應檢測電流,減少了使用熱繼電器產(chǎn)生中間節(jié)點,根除由于熱繼電器觸點容量小容易損壞缺點,同時由于電動機動力線直接從接觸器引出也增加了機械強度。
3、采用中間繼電器,井下礦山移動設備安全規(guī)程規(guī)定,操作電壓不得大于交流24V,由于在第 一項主交流接觸器線圈電壓為交流380v,為了使本電路符合安全規(guī)程的要求,使用中間繼電器進行高低壓隔離。
4、操作電源改為直流開關電源,這樣好處從分利用開關電源輸入范圍寬的優(yōu)勢,消除了由于輪胎地下電動鏟運機供電電源距離遠,造成在啟動時壓降大造成誤動作。
通過以上改造,解決了輪胎地下電動鏟運機在生產(chǎn)過程中集中暴露出來的薄弱環(huán)節(jié),即減少了成本又增加了可靠性,提高了輪胎地下電動鏟運機的工作效率,大大降低了維修費用和時間,達到了預期的目標。
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